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 其操作方法基本與第二步驟是一樣的,由于變頻器出廠(chǎng)時(shí)的參數預設值可能與使用現場(chǎng)的負載特性有差距,就要結合現場(chǎng)的實(shí)際對某些參數進(jìn)行調整,即進(jìn)行參數的設定和調試。調試中**應觀(guān)察電動(dòng)機帶負載啟動(dòng)時(shí),轉矩的設定、加、減速時(shí)間的設定是否與負載特性匹配。直觀(guān)的就是看電動(dòng)機在啟動(dòng)、加速、減程中有沒(méi)有跳閘報警出現,否則應根據實(shí)際情況對相關(guān)參數再進(jìn)行調整。具體是把頻率給定電位器順時(shí)針旋至右端50Hz處,接通變頻器的正轉開(kāi)關(guān)(FWD),則電動(dòng)機應該按設定的加速時(shí)間上升轉速至大,在加程中如果過(guò)載、過(guò)流報警或跳閘,說(shuō)明加速時(shí)間設定短了應適當加長(cháng)加速時(shí)間。在大頻率50%處,讓電動(dòng)機轉動(dòng)幾分鐘,并觀(guān)察電壓、電流的數值。關(guān)斷正轉開(kāi)關(guān),電動(dòng)機應該按設定的減速時(shí)間下降轉速并停下來(lái),在減程中如果過(guò)載、過(guò)壓報警或跳閘,說(shuō)明減速時(shí)間設定過(guò)短應適當加長(cháng)減速時(shí)間。再旋動(dòng)頻率給定電位器,用其來(lái)加大、減小給定頻率,并觀(guān)察電動(dòng)機能否平穩升速和減速,且不報警不跳閘。用電流信號作頻率給定的變頻器,其調試方法同上,只是把調電位器改為調電流大小而已。
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在調試中,變頻器報警、跳閘是很平常的事情,對于初學(xué)者不要驚慌失措。報警、跳閘說(shuō)明變頻器的保護動(dòng)作功能正常,是由于調試時(shí)沒(méi)有把相關(guān)參數調至理想狀態(tài),也就是說(shuō)還沒(méi)有達到負載特性的要求,這時(shí)可通過(guò)變頻器的故障顯示信息,再結合用戶(hù)手冊來(lái)決定下一步的調試思路,直到**滿(mǎn)意的調試效果。
在通用變頻器組成的調速系統中,經(jīng)常遇到因轉矩提升功能設定錯誤而造成起動(dòng)失敗的問(wèn)題,而安裝調試人員常因找不到問(wèn)題的原釆用錯誤方法解決,往往造成資金浪費、延誤工期或給系統留下保護缺陷等損失,現結合幾個(gè)典型事例就轉矩提升功能設定討論。
1、因轉矩提升功能設定錯誤造成的故障
通用變頻器一般都具有轉矩提升功能,不同產(chǎn)品的功能含義有所不同,如富士產(chǎn)品定義了轉矩提升1和轉矩提升2;美國A-B公司產(chǎn)品則定義了直流升壓、起動(dòng)升壓、運行升壓、和運行/加速升壓。在轉矩提升功能中,有許多提升模式供用戶(hù)選擇,同一廠(chǎng)家不同系列的產(chǎn)品,其出廠(chǎng)設定有所不同,如果系統調試時(shí)忽視了轉矩提升參數的設定修改,當負載起動(dòng)轉矩較大時(shí),將導致過(guò)流跳閘,造成起動(dòng)失敗。
①泵類(lèi)負載因工藝條件變化引起的起動(dòng)失敗
山鋁*二鋁廠(chǎng)管道化容出工程料漿泵系統試車(chē),兩臺料漿泵選用固液兩相流渣泵,配用90kW電機,額定電流164A ,選用富士FRN90P9S-4CE變頻器,額定電流176A,供應商負責調試,起動(dòng)時(shí)約在12Hz時(shí)電機堵轉,隨后過(guò)流跳閘,起動(dòng)失敗數次,兩臺泵結果相同,后來(lái),調試者將電機過(guò)載值由164A增加到18**,電機完成起動(dòng),筆者得知這一情況后,認為這種做法是錯誤的,由此造成了電動(dòng)機過(guò)載保護缺陷(已過(guò)變頻器額定電 流),可能造成較大損失,調出設定參數,得知變頻器功能碼(LCD顯示)07轉矩提升1保持了出廠(chǎng)設定值0.1,轉矩提升功能設定為強減轉矩特性,按常規該設定能夠滿(mǎn)足泵類(lèi)負載的起動(dòng)要求,但經(jīng)過(guò)調查,該系統因工藝流程影響,泵的出口存有初始壓力,致使料漿泵起動(dòng)力矩增大,造成電機起動(dòng)失敗,后將轉矩提升碼改設為0.0,選擇了自動(dòng)轉矩提升模式,電機起動(dòng)正常。
②恒轉矩負載應正確選擇轉矩提升曲線(xiàn)
山鋁氧化鋁廠(chǎng)引進(jìn)德國貝爾公司的平盤(pán)過(guò)濾機,傳動(dòng)電機15kW,配用富士FRN22G9S變頻器控制,國內設備配套商調試,試車(chē)時(shí)因轉矩提升設置過(guò)高發(fā)生過(guò)載保護(實(shí)際負載轉矩較小),該調試人員亦釆取增大過(guò)載值的方法,提高過(guò)載定值1.5倍,完成起動(dòng)。后改為自動(dòng)轉矩提升設定后,變頻器在起動(dòng)過(guò)程中能夠根據負載情況自動(dòng)給出提升值,高質(zhì)量地完成起動(dòng)過(guò)程,并了電機過(guò)載定值不大于電機的額定電流。
③轉矩提升設定對特殊負載起動(dòng)的重要性
47在某變頻技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì )上,據深圳某公司(經(jīng)銷(xiāo)進(jìn)口變頻器)工程技術(shù)介紹,該公司參加的山鋁水泥廠(chǎng)4#水泥回轉窯技術(shù)改造中,將63.6×65m水泥回轉窯由直流傳動(dòng)改為交流傳動(dòng),把原直流電機Z2-111型155kW電機改為Y315L2-8型110kW電機,選用美國A-B公司1336S-B250HP變頻器控制,試車(chē)時(shí),水泥窯起動(dòng)正常,但下料后停車(chē)再起動(dòng)時(shí),約在10Hz左右總是因電機堵轉造成過(guò)流跳閘,大電流高達530A,調試人員分析認為,其原因是水泥窯帶 物料起動(dòng)時(shí)因物料堆積角大,起動(dòng)時(shí)造成負載偏心,増大了回轉窯的起動(dòng)阻轉矩所致,遂調整V/F圖在37Hz時(shí)輸出額定電壓,起動(dòng)成功,但完成起動(dòng)后變頻器進(jìn)入恒功率運行,因電機磁通過(guò)大導致電機鐵芯飽和發(fā)熱,20Hz時(shí)電流高達380A,無(wú)功電流約占80%,為使電機正常運行,調試人員釆取了水泥窯起動(dòng)后將V/F圖調整復原的方法加以解決,因水泥窯工藝需要,經(jīng)常臨時(shí)停窯,反復調整V/F圖很不方便,為此,該公司技術(shù)人員聯(lián)系美國A-B公司編制軟件,以克服這一技術(shù)難題,開(kāi)拓回轉窯應用變頻調速技術(shù)的廣闊市場(chǎng),但A-B公司因過(guò)高沒(méi)有采納,在此情況下,該技術(shù)人員與某院校合作,提出了利用PLC參與控制,設置9種起動(dòng)頻率組合,起動(dòng)后利用按鈕 改變運行曲線(xiàn)的控制方案,以此滿(mǎn)足回轉窯變頻調速的控制需要。筆者根據多年來(lái)回轉窯施工的經(jīng)驗,會(huì )后與發(fā)言人


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